賀立余
摘? 要:近年來,我國電力行業通過工業化改革提高了電力產品生產制造能力,為工業生產與日常生活用電提供了有效的電力能源供給。由于發電廠的輔機設備中,通常會根據實際需求選擇適用性較高的循環水泵設備,而此類設備容易發生振動故障,給發電機組造成一定的負面影響。因此,本文結合某電廠循環水泵的異常振動現象,剖析了導致該故障的原因,并在此基礎上,提出了幾點較有針對性的解決措施。
關鍵詞:循環水泵;異常振動;故障;解決措施
以某發電廠為例,在6*350MW發電機組中,于3號機組配套設置了2臺(5#、6#)循環水泵,用于機組冷卻水系統供水、循環用戶母管供水,電動機型號為YKSL2000-14/1730-1。其它參數如下:(1)額定功率:2000kW;(2)額定電流:250.2A/249.2A;(3)額定電壓:6kV;(4)轉速:424RPM;(5)功率因數:0.82;(6)接線:2Y;(7)定子線圈絕緣:F級。該水泵于2019年投產后,經試運行、正式運行1年后,出現了異常振動問題,為了有效解決該問題,該廠對其進行了原因分析與處理。
1.循環水泵異常振動故障概述
首先,該電廠檢修人員在日常檢修過程中,于2020年12月13日發現5#循環水泵異常振動現象,并且伴有較大的電磁噪音。為了進一步確定故障,由設備部檢修人員對設備進行了解體檢修,檢修結果判定振動故障來源于電動機。具體情況如下:電動機轉子驅動端籠條與端環位置存在明顯的開裂現象,經現場觀察與手動檢查發現,屬于籠條焊接位置的開焊問題。硅鋼片位置出現了多處松動,可見明顯的破損與脫落現象。定子端部繞組綁扎方面存在松動現象,定子槽楔存在斷裂、松動現象。
2.循環水泵異常振動故障的原因分析
2.1應力作用
從籠條與端環境的開焊,是導致循環水泵異常振動出現的影響因素。而導致開焊的原因,主要集中在各種應力作用上。具體如下:
(1)籠條向轉子中心產生的彎曲應力。籠條啟動時會生產“擠流效應”,此時籠條中的電流較大且集中在槽口形成了電流密度差,由此造成籠條上與籠條下之間出現了不均勻溫升,使籠條向轉子中心產生了一定的彎曲應力。(2)籠條向端環傳遞的振動力。在籠條嵌裝時,受到鐵芯沖孔工藝差別的影響松緊程度不同。當槽內籠條徑向間隔存在時,徑向振動力會向端環進行傳遞,并在電流相位影響下造成端環扭曲。(3)籠條產生的軸向拉應力。熱傳導性能不同,籠條與籠條之間也會產生不均勻溫升。此時軸向位移存在差異會迫使籠條引發軸向拉應力,同時,也會導致籠條產生電磁振動應力。
因此,當循環水泵功率較大時,電動機啟動瞬間產生的振動幅度會達到最高點。在這種情況下,受到不同應力作用的影響,籠條、端環焊接位置容易開裂。尤其在啟動過程中存在交變,隨著啟動次數的增多、溫升也會增大,應力的破壞作用也逐漸擴大。
2.2嚴重發熱
該電動機屬于鼠籠式類型,存在雙鼠籠深槽,因此轉子槽既深又窄。在這種情況下,定子繞組通電后形成感應磁場,進而產生感應電流。當轉子導體受到感應電流影響后,轉子槽內的漏磁通分布不均勻,具體表現為槽口位置漏磁通多、槽底位置漏磁通少。考慮到其中的電流分布、導體阻抗之間存在反比例關系,槽口位置的漏抗較小、槽底位置的漏抗較大,所以,漏磁通多、漏抗較小的位置,通過的電流相對較大,反之則較小。此時上層籠條受到電流熱效應的影響,容易出現發熱,而且在籠條與端環位置,這種發熱現象比較嚴重。進一步會造成焊接位置發熱、變軟,出現開焊現象,進而增大振動現象。
2.3其它原因
以焊接工藝為例,籠條與籠條之間存在溫差,會使籠條與端環焊接時的質量處于不穩定狀態。同時,在焊接方式上采用的是點對面的環焊方案,因此,焊接后的機械強度相對較低。受到應力作用、發熱情況的影響,會進一步加速焊接位置的開焊。再如,籠條兩端呈為直角,剪切應力相對較大,會進一步加劇振動、加速開焊,并形成一種惡性循環。除此之外,定子端部繞組綁扎固定、槽楔連接方面,一直受到交變電磁力的影響,當使用時間延長后,綁扎位置容易發生松弛、斷開,槽楔也會逐漸松動,進而擴大振動。
3.循環水泵異常振動故障解決措施
3.1轉子部分的處理
首先,選擇適用性田間好的鑲嵌結構。具體操作如下:(1)測量后于車床上對籠條進行切割、拆除。(2)清理鐵芯、測量轉子槽,用氬焊修復硅鋼片。(3)設計、加工銅排,選用硬質紫銅排(TMY電工用材),改籠條直角為R倒角。(4)對籠條進行銑槽處理,按照鑲嵌工藝將轉子籠條固定在槽中,通過脹緊方式保障其安裝的牢固性,同時采用鑲嵌方法,固定端環,并確保籠條牢固的固定在端環里。
其次,先用點焊方式焊接籠條外側與端環節,再進行內側與端環節焊接,焊接完成后清理焊渣并進行堆焊,確保其形成半球形增強焊接牢固度。焊接完成后端環冷卻至200℃以下、150℃以上范圍,對其進行刷洗、沖凈、吹干處理。
第三,用F級6895環氧無溶劑漆浸轉子后,進行烘焙固化、車床校正、端環修整、平衡校動。導磁、導電部分用防銹漆進行處理,開展交流、直流耐壓試驗,滿足標準要求即可。
3.2定子部分的處理
首先,通過壓縮空氣進行清理后,借助高壓蒸汽清洗機對定子進行處理。
其次,對松動部分進行全面檢查,包括定子繞組端部綁扎情況、引線綁扎情況,并對松動位置進行重新綁扎,確保其牢固度后即可。對于槽楔中存在斷裂、松動的情況,采用敲擊的辦法先將槽楔敲出,墊入絕緣墊條后重新安裝。
第三,采用打磨工藝對定子鐵芯掃膛位置進行處理,然后將其送入烘房進行烘干處理。處理后應結合試驗方法,對定子繞組絕緣、直流耐壓、損耗、溫升等情況進行測定與數據分析,本次研究中,定子繞組絕緣試驗數據如下:(1)試驗電壓:2500V;(2)絕緣電阻:15s時為2G,60s時為5G;(3)吸收比:2.5。(4)測量工具為雙臂電橋,繞組直阻值:AB為0.2455Ω;BC為0.2452Ω;AC為0.2452Ω。定子繞組的直流耐壓試驗與泄漏電流測量數據如下:(1)溫度:15℃;(2)試驗電壓分別設置為:3000kV、6000 kV、9000 kV、12000 kV、15000 kV;(3)泄漏電流對應值為:0uA、1uA、2uA、3uA、5uA;(4)時間:均為1min;(5)耐壓后絕緣R15/R60時,對應設置為1.5G/5G。
第四,合格后對定子鐵芯、定子繞組、定子機殼噴涂防銹漆。
結束語
總之,在該電廠檢修過程中發現循環水泵異常振動現象,并通過分析評估認為該故障處于上升態勢后,通過專題研討方式對導致異常振動故障的原因進行了綜合分析,并制定了比較細致的解決措施。通過解決相關問題后進行組裝與試運行,結果顯示循環水泵異常振動現象得到了有效控制,其中的磁噪音也處于正常狀態,從而保障了循環水泵的有效運行,延長了其使用壽命。
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