龔貴輝+駱真榮+李國海
摘 要:電廠生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的污水,為降低水污染,滿足人們生產(chǎn)和生活的需求,實施深度處理是必要的。文章以某電站污水處理廠的水處理為例,分析了曝氣生物濾池水處理工藝、機械攪拌澄清池處理工藝。事實證明,經(jīng)過深度處理后的污水可以滿足回用需求,實現(xiàn)了資源的再利用、降低了污染,因此可以說曝氣生物濾池在電廠水深度處理中具有積極作用。
關(guān)鍵詞:曝氣生物濾池 電廠 水深度處理 運用
20世紀(jì)80年代,歐美發(fā)達(dá)國家的發(fā)電水平已經(jīng)達(dá)到了一定的高度。當(dāng)然,電廠污水也成為主要麻煩,為了解決這一問題,多數(shù)國家普遍采取曝氣生物濾池處理法。曝氣生物濾池在給水過濾池中使用了深度水處理方法,是對曝氣高濾速截留懸浮物進(jìn)行定期的沖洗。這種污水處理方法成本較低,滿足電廠發(fā)展需求,同時曝氣生物濾池的占地面積小,對于大部分電廠而言,可實施性較高。目前,我國電廠已比較成熟地使用這一污水處理方法,其具體工藝和運用如下。
1 曝氣生物濾池污水處理工藝
電廠為響應(yīng)節(jié)能減排號召,在電廠水源上,選擇了市政污水處理后的中水。但對于發(fā)電而言,中水中過多的氨氮懸浮物影響發(fā)電效果,因此電廠采用曝氣生物濾池來降低污水中氨氮懸浮物的含量,并增加機械攪拌方法以降低生物濾池的負(fù)擔(dān),實現(xiàn)水質(zhì)的優(yōu)化,其工藝流程以及處理后的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)工藝流程。電廠將結(jié)合曝氣生物濾池和機械攪拌結(jié)合的方式,將中水進(jìn)行處理。首先對中水采用機械攪拌的方式,并添加凝聚劑助凝劑反應(yīng),最后由集水槽流入曝氣生物濾池,并經(jīng)過回收水泵輸送回攪拌池,完成污水循環(huán)處理過程,直到水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到使用要求。攪拌澄清池的主要作用是排泥和去除大面積固態(tài)污染物,通過泥漿輸送泵輸送到離心脫水機,實現(xiàn)脫水過程。分離后的污泥會運輸單獨處理,而分離出的水排入廢水池準(zhǔn)備進(jìn)行深度處理。中水處理流程復(fù)雜,需要施工人員進(jìn)行多次審核,確保工藝流程的正確性。
(2)系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)。該系統(tǒng)設(shè)計處理水量為250 m3/h,按照國家對于城市污水再利用的水質(zhì)要求,出水水質(zhì)要滿足一級標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)。主要水處理系統(tǒng)為混凝澄清系統(tǒng)。其中機械攪拌池的面積較小,系統(tǒng)設(shè)有泥渣回流系統(tǒng)在內(nèi),由于其耐沖性和穩(wěn)定性而應(yīng)用效果理想。機械攪拌池的運行功率為200 kW,直徑9.8 m,攪拌時間為2 h,水流速為0.6 mm/s。污水處理過程中要使用2臺機械攪拌池,以應(yīng)對運行故障。在曝氣生物濾池的設(shè)計上,電廠采用了生物接觸氧化法,也就是將大于其表面積的填料添加于反應(yīng)器內(nèi),使污水能夠從下至上流經(jīng)濾料層。濾料層主要負(fù)責(zé)隔離污水中的有機物。曝氣生物濾池設(shè)計上包括濾池池體、濾料層、出水系統(tǒng)管、承托層布水系統(tǒng)和布?xì)庀到y(tǒng)反沖洗系統(tǒng)道和自控系統(tǒng)等。一次性最大污水處理體積為250 m3/h。以每格28 m2的面積設(shè)置3格。以免一格出現(xiàn)故障時,停機不至于影響繼續(xù)水處理。曝氣生物濾池的濾料選用直徑4~8 mm的火山巖濾料,承托為厚度300 mm卵石級配,粒徑4~16 mm。該次濾池的總高度為6.6 m。各層高度分別為濾料層3.5 m,配水室1.3 m,承托層0.3 m,清水層1.0 m,濾池板厚度0.2 m,總體上曝氣生物濾池的體積較小,能夠滿足長期使用的需求。在3個濾池中均設(shè)有風(fēng)機,池配水系統(tǒng)為大縫隙長柄濾頭聯(lián)合使用汽水反沖洗配水布?xì)庥茫瑸V頭布置按60個/m2,并要求氧轉(zhuǎn)移率大于25%。中水處理使用汽水聯(lián)合沖洗方式,并設(shè)置2個濾池與2臺反洗水泵,目的同樣是為了防止其中一臺故障。
2 污水處理效果
電廠采用曝氣生物濾池污水處理法,能夠?qū)崿F(xiàn)對市政中水的妥善處理,處理后水中的細(xì)菌、固體污染物等的含量大量減少,可以滿足電廠循環(huán)使用的要求,并且設(shè)備運行狀況良好,水質(zhì)穩(wěn)定。我們以mg/L來代表水中污染物的含量,比較污水處理前后水中各種雜質(zhì),結(jié)果為懸浮物處理前20,處理后4.5、BOD5處理前8.3,處理后3.6、總磷處理前0.8,處理后0.3、NH3-N處理前13.9,處理后0.38。整體上氨氮處理率高達(dá)97.3%,對于懸浮物等處理均能夠使水質(zhì)滿足需求,并且將水中的細(xì)菌群體轉(zhuǎn)化為有氧菌,可見曝氣生物池處理方式能夠適應(yīng)工廠的發(fā)展。將水中的氨氮污染物主要成分轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽并最終轉(zhuǎn)化為硝酸鹽。微生物可以在池中不斷生長,并且長期停留于反應(yīng)器內(nèi),使反應(yīng)器內(nèi)的亞硝酸鹽和硝酸鹽不斷積累,對氨氮起到抑制和控制作用。但是曝氣生物濾池的缺點在于對于水溫度有一定的要求,當(dāng)水溫度低于15 ℃時,容易對其系統(tǒng)的運行造成影響。建議裝置蒸汽伴熱來確保流經(jīng)的水溫度,尤其是冬季,要時刻保持水的溫度高于15 ℃,但溫度不能過高,一旦過高將會影響微生物的生長,使微生物被餓死,利用風(fēng)機的變頻調(diào)節(jié)功能還可以控制池中的氧氣容量。
3 運行成本及經(jīng)濟(jì)效益分析
中水污染處理是電廠的主要工作,當(dāng)然在這一過程中就要確保經(jīng)濟(jì)效益,在確保污水處理要求的同時,要確保成本的降低。該次處理過程中,中水費用基本可以滿足要求。在中水系統(tǒng)的處理費用中,系統(tǒng)的設(shè)計和維護(hù)是主要費用,在滿足系統(tǒng)性能的基礎(chǔ)上,要合理選擇材料,采購人員要在這一過程中發(fā)揮作用。同時在設(shè)計上,要確保圖紙的正確性,要避免重復(fù)施工提高成本,并且要確保設(shè)計和安裝的質(zhì)量,減少維修帶來的成本增加。另外,設(shè)計和使用過程中的電費和其他基本費用也是無法避免的,應(yīng)制定合理的施工工藝,在施工進(jìn)行條件下來降低費用。另外,我們重點討論中水處理給工廠帶來的效益,通過曝氣生物池處理能夠保證水質(zhì)的良好,相比成本,水循環(huán)使用降低了資源浪費,是現(xiàn)代電廠可持續(xù)發(fā)展的根本途徑。
4 結(jié)語
為了響應(yīng)減少資源浪費的號召,電廠的用水采用的是市政工程的中水,中水中氨氮的含量是其主要污染物。筆者所在的電廠采用曝氣生物濾池的處理方法,并聯(lián)合使用攪拌澄清池。事實證明,這種方法能夠妥善處理曝氣生物濾池的污染物,使水質(zhì)能夠滿足用水需求,確保資源的合理利用。在現(xiàn)實的電廠污水處理過程中,要對工藝進(jìn)行研究與合理設(shè)計,并且要對水溫、風(fēng)機頻率等系數(shù)進(jìn)行合理控制,使其能夠滿足用水需求。
參考文獻(xiàn)
[1]葉正芳,武榮成.曝氣生物濾池及其組合工藝在污水再生處理中的應(yīng)用[J].水工業(yè)市場,2010(8):17-20.
[2]滕少香,韓雯雯,劉汝鵬,等.曝氣生物濾池運行情況調(diào)研及問題分析[J].工業(yè)水處理,2012,32(11):10-12.
[3]胡寶珍.曝氣生物濾池在化工污水處理中的應(yīng)用[J].化學(xué)管理,2013(16):136.