楊洋 劉廣

摘 ?要:綜采工作面收作前,為了保障收作的進度與安全,必須創造良好的拆除環境,為了進一步提升綜采工作面的鋪網使木棚效率,完善鋪網使木棚技術,加強鋪網使木棚在實際工程中的有效應用,在蘆嶺煤礦Ⅱ885工作面采取改進的傾向木棚施工方法,該技術較為容易實現,為收作創造了良好的拆除環境,。
關鍵詞:鋪網使木棚;快速、高效;傾向
1現狀及存在問題
綜采工作面回采至接近收作線時,為回收綜采支架需人工鋪網使木棚。
傳統的走向木棚施工方法:
1.人工落煤,采用木梁配合單體支柱架設走向棚,一梁兩柱,循環進度1.2m,塘柴過頂,煤壁側背幫。
2.待每峒走向棚施工完畢后,在木梁下每隔0.5m沿工作面傾向鋪設一根鋼絲繩,然后進行下一循環作業。
3.在距收作線第5.6m、4.4m、3.2m位置,在木梁下共上3道傾向鋼軌。
存在問題:
1.勞動強度大、效率低。煤壁需人力落煤、裝煤,不能利用機械化。投入大量支柱需人力搬運,反復支設。鋼絲繩、鋼軌需抬高緊貼頂板進行固定。
2.安全管理難度大。循環進度1.2m,煤壁人工作業面積大,漏頂、垮棚風險高。大量笨重的支柱與人員、三機的配合存在風險。
3.投入大,效益低。采大棚期間,投入500棵以上單體租賃費用高,投入塘柴背幫過頂,用人多、工期長、工資費用高,造成采木棚效益低。
2改進方法
改進的傾向木棚施工方法:
1.第一峒施工步驟:
當工作面推至使木棚位置時,工作面支架梁頭沿傾向取直,伸縮梁收完。在梁頭位置自上而下拉第一道鋼絲繩做為生根基礎線,鋼絲繩每10m打一根頂板錨桿固定,拉緊鋼絲繩后在兩巷生根牢靠。開始向煤壁貼頂掏夠0.5m寬,以固定的鋼絲繩為基礎向煤壁使第一峒網、木梁,且網、木梁用鐵絲在鋼絲繩上栓牢。木梁傾向排列,梁頭壓茬≮0.2m,使整峒木梁聯成整體,最后伸出液壓支架伸縮梁托起木梁。
待通峒木棚使完后,啟動煤機架下割煤、推溜、拉架,前梁托穩傾向木棚。
2.第二峒施工步驟:
利用第一峒端面下垂的網邊,在煤壁上部接一排網(寬≮0.5m),傾向拉一根鋼絲繩,鋼絲繩用鐵絲固定在鋼網上(距頂0.3m處)。向煤壁貼頂掏夠0.5m寬后,木梁用鐵絲固定在鋼絲繩、金屬網上,然后適量降低液壓支架梁頭,伸出伸縮梁托起木料,迅速升架接實頂板。
待通峒木棚使完后,啟動煤機架下割煤、推溜、拉架,前梁托穩傾向木棚。
3.按第二峒施工步驟,循環施工直至液壓支架推至出架位置,期間上鋼軌方法同上鋼絲繩方法一樣。
3改進效果
1.工藝創新讓安全管理簡單化。
新工藝傾向木梁壓茬,并與拉緊的鋼絲繩、鋼網聯成整體,當落架、移架時,該架頂板因相鄰上、下支架對整體木梁的支撐,該架頂板不會下沉。
杜絕單體就避免了大量風險,解決了綜采面安全管理的一個根本性問題。
以往上鋼軌在職工頭頂懸空吊掛,現在靠煤壁身前作業,降低了風險。
為拆除支架創造良好安全條件,拆架后木梁不會掉落,頂板整體性強。
2.職工勞動強度大幅降低。
以往使木棚需要人工落煤、裝煤、支護,現在利用煤機落煤、裝煤,小循環進度直接用液壓支架本身支護,無需笨重單體,杜絕了循環背幫、過頂。
以往鋼軌、鋼絲繩需多人費力貼頂板進行固定,現在煤壁正斜面上進行鋼絲繩、鋼軌先固定,后利用伸縮梁升至頂板,施工難度降低。
全方位的工序改進和簡化,減輕了職工2/3的勞動強度。
3.減人節支效益巨大。
采用傾向使木棚充分利用機械化,無單體投入,新工藝用人減少50%(工資費用節省一半),工期縮短30%,材料費、租賃費降低50%。以Ⅱ885綜放工作面為例,節省總費用170萬元以上。
4施工圖紙
5結束語
新工藝讓綜采臨近收作也能實現機械化、減用人,打通了綜采“四化三減”最后一公里難題,“巧妙”的傾向使棚解放了生產力,小變革體現大“智慧”,再次證明“創新”對企業發展的重要作用。
參考文獻
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作者簡介:楊洋(1988-),男,漢族,蘇常州人,助理工程師,學士,2010年畢業于安徽理工大學,從事煤礦安全生產技術管理工作。