郝炎軍 楊惠玲
摘 要:針對目前電力市場疲軟,發電機量銳減,機組停機備用時間較長的現狀,為了確保機、爐停運期間安全,防止設備腐蝕現象的發生,經對省內外同類型同容量機組的大量調研,并通過多次現場實踐,對各種停爐保護方法的保護效果進行比對,最終確定了對該公司2臺300 MW機組,停機時長超過1個月時,實行純十八胺停爐保護,1個月以內的實行爐側熱爐放水機側加氨-聯氨濕法保護,并經多次實際使用,機組經上述保護后再次啟動,水汽品質合格的時間大幅度縮短,機組的排水量銳減,起到了顯著效果,且在后期的運行中,水汽品質優良,爐側排污大幅度減少,正常運行補水率明顯降低,具有重要的經濟、環保意義,說明用純十八胺進行長期停爐保護是成功的,可以推廣使用。
關鍵詞:純十八胺 停爐保護 探索 實踐
中圖分類號:TK224 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)06(a)-0029-02
目前及以后相當長的一段時間內,因電力市場與產能過剩等原因,侯馬熱電分公司的機組只能保持單機運行甚至雙停,這也是各發電公司共同面臨的困難,長期停爐保護顯得越來越重要。如何防止停爐腐蝕,提高機組停運期間的安全,是當下迫切需要解決的重要技術問題。經過大量調研,比對和篩選,確定了純十八胺長期停爐保護方法的應用,經實踐檢驗,該方法達到了預期的效果,具體情況如下。
1 侯馬熱電機組情況簡介
山西侯馬熱電分公司300 MW鍋爐為亞臨界參數、一次中間再熱、自然循環汽包爐,采用平衡通風、四角切圓燃燒方式,設計燃料為煙煤。在機組電負荷為326.7 MW時,鍋爐的最大連續蒸發量為1 065 t/h;機組電負荷為300 MW時,鍋爐的額定蒸發量為1 032.6 t/h。#1.2機組分別于2014年10月、11月份投產,至今已運行2年半時間,投產后,基本上為單機運行,個別月份雙機運行或停運,機組迫切需要進行有效可靠的保護。
2 長期停爐保護的目的及重要性
停用保護目的是降低發電機組在整個停用期間的腐蝕,另外可以清除結垢物,使機組再次啟動時減少鍋爐沖洗時間,節約燃煤、燃油、水資源,使機組盡快投入運行。
機組投運后,能盡快縮短水汽品質達到合格時間,提高水汽質量,減少機組排污水量,降機機組運行補水率,有節水節能,降低發電煤耗,提高經濟、環保及設備安全性方面的效益。
如不進行有效的保護,可能會因停用期間的嚴重腐蝕,造成設備泄漏,大量的鐵腐蝕產物進入水汽系統,造成水冷壁內管壁上鐵垢的生成,此垢如不及時酸洗清除,還會造成垢下腐蝕及水冷壁局部過熱爆管的惡性事件,嚴重時會造成水汽系統的鐵含量隨機組負荷的增加而急劇飛升,造成被迫停機。所以,做好機組的停運保護是非常重要的,是電力安全生產的一項重要的技術保證措施。
3 調研情況
經調研,用純十八胺進行停爐保護的優點有:純十八胺停爐保護劑加入水汽系統后,可在金屬表面形成一層單分子或多分子膜,起屏障隔離的作用,使水中的溶解氧不能同金屬表面接觸,從而避免金屬腐蝕。純十八胺停爐保護劑使用時操作簡便,該藥品不含表面活性劑,成膜均勻;特別是機側及水汽系統汽側保護效果優良,現已得到了廣泛的應用。現使用純十八進行停爐保護的兄弟單位有榆社電廠、臨汾熱電、塔山電廠、同華電廠。
4 實踐情況
4.1 調研情況
根據調研情況,建議在該廠試用更加安全有效的純十八胺停爐保護劑,由藥品廠家現場負責停爐加藥工作的技術指導,以確保機組的保護效果,防止機組停運階段腐蝕情況的發生。
4.2 純十八胺保護情況
4.2.1 十八胺理化性質
十八胺也稱十八烷基胺,分子式為CH3(CH2)16CH2NH2,白色蠟狀固體結晶,弱堿性,易溶于氯仿,溶于乙醇、乙醚和苯,微溶于丙酮,難溶于水,密度為860 kg/m3,凝固點為52.9 ℃,沸點為348.8 ℃。
4.2.2 十八胺理化性質
十八胺對皮膚、眼睛和黏膜有刺激性,但不會因吸入而中毒。美國食品與藥物管理局準許在蒸汽加工食品時,蒸汽中十八胺的濃度不超過3 mg/L。在火電廠中用十八胺停爐保護時,其用藥濃度不會達到具有毒性的范圍
4.2.3 純十八胺保護方法的特點
(1)保護時間長,可達3個月以上。
(2)對鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器、汽輪機、給水系統等整個水汽系統都能起到保護作用。
(3)停機后不要求系統嚴密,機組解體(大小修)或不解體(停備用)均可采用。
4.2.4 專用加藥泵
一般給水、爐水和凝結水加藥泵的出力比較小,只有40~60 L/h,機組停用使用純十八胺保護一次,加藥就需要幾個小時,因此,需要配置大流量水泵(出力為3 m3/h)作為專用的純十八胺加藥泵,藥品加入除氧器出口管,這樣,半個多小時就能夠把藥品加入水汽系統。
4.2.5 加藥準備工作
機組加藥前1 h做好以下準備工作。
(1)凝結水精處理裝置退出運行。
(2)增大給水加藥量,提高給水pH至9.8左右(可提前8 h進行)。
(3)調小除氧器排汽門開度。
(4)隔離在線化學儀表。
4.2.6 加藥方法
(1)藥品準備:稀釋純十八胺。
稀釋方法:停機前10 h,沖洗好藥一個聯氨藥箱,將除鹽水約250 L注入一個給水聯氨溶藥箱,再將純十八胺保護液500 kg倒入箱內,無需攪拌,純十八胺與除鹽水的比例約為2∶1。
(2)當主蒸汽溫度降至400 ℃~470 ℃(盡量<450 ℃)時,值長通知燃化部化學運行班長、化學專工,水汽運行人員啟動加藥泵,將純十八胺停爐保護液加入水汽系統。加藥期間,燃化部化學專工、值長、發電部汽機專工之間加強溝通,及時掌握機組運行情況,控制好加藥的溫度條件。
(3)純十八胺保護液加入完畢,沖洗純十八胺藥桶,將桶壁上殘留的純十八胺沖洗掉,沖洗水加入汽水系統。
(4)再向溶藥箱注水至滿箱,仍經由加藥系統送入汽水系統,避免十八胺溶液殘留于加藥管道。
(5)純十八胺保護液加藥結束后,機組繼續運行2~3 h時,以使十八胺能更好地成膜。
(6)鍋爐、汽機專業按照正常停機程序進行其余操作。
4.2.7 加藥記錄
(1)在機組滑停過程中,記錄機組的主蒸汽溫度、主蒸汽流量、給水流量和發電負荷等參數的變化情況,記錄間隔15 min。
(2)加藥過程中,每10~15 min測定一次爐水的pH值。
(3)加藥完成后,每15~20 min測定一次pH值,如PH降低,則采用爐水加氫氧化鈉調整,盡量使pH保持在9.6~9.8。
(4)機組重新啟動前后,汽水系統執行正常的冷熱態沖洗操作。
4.2.8 停爐保護效果檢查
(1)檢查方法(停機檢修時檢查)。
憎水性檢驗:用滴管滴出φ5 mm左右的小水滴于被檢驗設備表面,觀察小水滴的成球狀況。用除鹽水洗瓶向設備表面噴水,觀察水滴是在金屬表面延展開來,還是形成小水球或者掛不住。
(2)檢查范圍。
檢查范圍主要是凝結水泵、給水泵、除氧器、汽輪機葉片和隔板、省煤器、水冷壁、過熱器和再熱器。
4.2.9 檢查情況
(1)主要設備檢查。侯馬熱電#1機組經純十八胺保護后在檢修期間進行檢查:汽包內形成了一層均勻的藍灰色保護膜,除氧器內成膜面積達95%以上,水冷壁割管檢查,內部均勻成膜;汽輪機葉片及隔板成膜均勻。
(2)機組再次啟動水汽品質達標時間明顯縮短。機組再次啟動后,在48 h內爐水硅含量合格,且比較穩定,隨機組負荷變化較小,排污量較少,機組補水量在150噸/臺日以下。以前需至少一周時間,且爐水硅隨負荷波動較大,機組補水量在300~500 t/臺日。機組補水量降低50%以上。
4.2.10 輔助保護方法
作業為補充,停機時間在1個月以內,經采用爐側熱爐放水及充氮,機側采用加氨-聯胺法保護,效果也較好,因停機時間較短,水汽品質也能在4~5 d內恢復正常。
5 結語
(1)應用純十八胺進行停爐保護應注意:①溫度不能超過500 ℃,否則會造成藥品的大量高溫分解,降低藥品使用效果。②藥品注入加藥箱注水后不得劇烈攪絆,防止出現大量泡沫,不利于加藥的正常進行。③純十八胺在80 ℃以上時會較快的溶于水中,溫度較低時藥品會結晶成粘稠狀析出,特別是除氧器的熱工儀表,如就地水位計浮子及壓力表表管等水循環不良處或死角區域,易造成浮子粘連及堵管現象,故在加藥循環完成后,盡量在80 ℃以上時放凈管內存水,確保機組正常啟動,表計顯示正常。
(2)經實踐檢驗,用純十八胺進行機組的長期停爐保護效果很好,優于以前曾使用過的其他保護方法,主、輔設備保護效果較好,可以長期使用,對防止機組停用期間的腐蝕及啟動后水質品質的快速達標,優化水汽品質,減少排污損失及機組補水量,具有重要的技術上意義,是值得推廣使用的。
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