胡炳勝 虞 力
(1.安徽馬鋼羅河礦業有限責任公司;2.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;3.華唯金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心有限公司)
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安徽某貧鐵礦石干式預選拋廢試驗
胡炳勝1虞 力2,3
(1.安徽馬鋼羅河礦業有限責任公司;2.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;3.華唯金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心有限公司)
某貧鐵礦干選廠現采用粗碎—中碎—干選—篩分(20 mm)—篩下入磨、篩上破碎再干選工藝流程,選別指標不理想。為優化干選指標,對中碎產品進行了大塊干選—12 mm篩分—篩下粗粒干選、篩上破碎(至-12 mm)—粗粒干選試驗,獲得了干選粗精礦全鐵品位為24.86%、磁性鐵品位為13.83%,全鐵回收率為70.22%、磁性鐵回收率為96.31%的選別指標,為現場技術改造提供了參考依據。
貧鐵礦石 大塊干選 粗粒干選
某礦山采用露天開采,礦石在開采過程中混入了大量的圍巖,如果這部分圍巖進入到選礦廠,既增加選礦能耗,又制約選礦廠生產能力的提高,因此有必要在礦石入磨前,對采出礦石進行破碎—干選,以期在礦石入磨前拋除被混入的圍巖,恢復地質品位,減少入磨礦量以節能降耗。
某貧鐵礦干選廠現有的破碎—干選工藝采用3段開路破碎,中碎產品大塊干選拋廢,干選粗精礦經篩分,篩下入磨;篩上產品進細碎,細碎產品進行粗粒干選拋廢,粗精礦入磨。但現有的破碎—干選工藝配置不盡合理:①最終破碎粒度為25 mm,對后續磨礦不利;②細碎作業采用開路破碎,產品粒度無法保證;③振動篩下產品直接入磨,應粗粒干選拋尾后再入磨。為此,針對現有破碎—干選工藝存在的問題,進行試驗室干選拋廢試驗研究,以期優化選別指標,為技術改造提供參考依據。
該貧鐵礦石主要礦石礦物為磁鐵礦(氧化帶為假象赤鐵礦),并含少量赤鐵礦、鏡鐵礦、鈦鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、藍鐵礦等。脈石礦物主要為鈉長石、更長石、陽起石、綠泥石、綠簾石等,次為輝石、石英、碳酸鹽、磷灰石、黑云母、蛭石、高嶺土、絹云母、石膏等。原礦鐵物相分析結果見表1。
表1 原礦鐵物相分析結果 %

鐵物相鐵含量鐵分布率磁鐵礦7.8240.04赤(褐)鐵礦4.5623.35碳酸鐵2.6413.52硅酸鐵2.5813.21硫化鐵1.939.88全鐵19.53100.00
2.1 大塊(60~0 mm)干選拋廢試驗
2.1.1 皮帶速度試驗
試驗設備為CTDG1210干選機,其磁場強度為215 kA/m,確定筒體中心與分離隔板間距為100 cm,進行皮帶速度試驗。試驗結果見表2。

表2 皮帶速度試驗結果
由表2可知,隨著給礦皮帶帶速的提高,精礦全鐵品位和磁性鐵品位有所提高,全鐵回收率和磁性鐵回收率下降,拋廢產率提高;當皮帶速度為1.60 m/s時,能獲得較好的技術指標,此時拋廢產率為25.11%,磁性鐵損失率為2.09%,干選精礦全鐵品位及磁性鐵品位較之原礦提高2.26、2.51個百分點。
2.1.2 筒體中心與分離隔板間距試驗
試驗設備同前,其磁場強度為215 kA/m,皮帶速度選定為1.60 m/s,進行筒體中心與分離隔板間距試驗。試驗結果見表3。

表3 筒體中心與分離隔板間距試驗結果
由表3可知,干選拋尾產率對筒體中心與分離隔板間距的變化非常敏感,隨著距離的增大,精礦全鐵品位和磁性鐵品位降低,全鐵回收率和磁性鐵回收率大幅提高,但拋尾產率大幅下降;綜合考慮品位、回收率以及拋尾產率,筒體中心與分離隔板距離選擇100 cm為宜。
2.1.3 大塊(60~0 mm)干式預選拋廢驗證試驗
試驗設備同前,磁場強度為215 kA/m,皮帶速度為1.60 m/s,筒體中心與分離隔板間距為100 cm,對60~0 mm原礦進行驗證試驗,并為后續粗粒干選準備礦樣,試驗結果見表4。
表4 干式預選拋廢驗證試驗結果 %

產品名稱產率品位TFemFe回收率TFemFe精礦75.1522.2410.9583.1298.07尾礦24.8513.660.6516.881.93原礦100.0020.108.39100.00100.00
由表4可知,原礦經(60~0 mm)干選拋廢,可拋除產率為24.85%,全鐵品位為13.66%、磁性鐵品位為0.65%的合格尾礦,干選粗精礦全鐵回收率為83.12%、磁性鐵回收率為98.07%,大塊干選拋廢效果明顯。
2.2 粗粒干選拋廢試驗
2.2.1 60~0 mm大塊干選精礦12 mm篩分試驗
將60~0 mm大塊干選精礦經12 mm篩篩分,篩分結果見表5。
由表5可知,大塊干選精礦的篩下產品的TFe、mFe品位均較低,直接入磨不合理,有必要對其進行粉礦干選拋尾后再入磨。
表5 大塊干選精礦經12 mm篩篩分試驗結果 %

產品名稱產率品位TFemFe回收率TFemFe篩上63.5624.0112.6169.5076.20篩下36.4418.386.8730.5023.80給礦100.0021.9610.52100.00100.00
2.2.2 篩上產品破碎(至-12 mm)粗粒干選試驗
2.2.2.1 12 mm篩上破碎(至-12 mm)—粗粒干選皮帶速度試驗
試驗設備為試驗室型φ500 mm×545 mm可調磁場強度電磁干選機,磁場強度選擇159 kA/m,確定筒體中心與分離隔板間距為32 cm,進行皮帶速度試驗。試驗結果見表6。

表6 皮帶速度試驗結果
由表6可知,隨著給礦皮帶帶速的提高,精礦全鐵品位和磁性鐵品位大幅提高,全鐵回收率大幅下降,磁性鐵回收率略有下降,拋廢產率大幅提高;通過分析,在皮帶速度為1.57m/s時能獲得較好的技術指標,此時拋廢產率為26.58%,磁性鐵損失率為1.73%,干選精礦全鐵品位及磁性鐵品位較給礦分別提高了3.67、4.27個百分點。
2.2.2.2 12 mm篩上破碎(至-12 mm)—粗粒干選筒體中心與分離隔板間距試驗
試驗設備為試驗室型φ500 mm×545 mm可調磁場強度電磁干選機,磁場強度選擇159 kA/m。確定皮帶速度為1.57 m/s,進行筒體中心與分離隔板間距試驗。試驗結果見表7。

表7 筒體中心與分離隔板間距試驗結果
由表7可知,隨著筒體中心與分離隔板間距的增大,精礦全鐵品位和磁性鐵品位降低,全鐵回收率和磁性鐵回收率提高,拋廢產率降低;綜合比較,在筒體中心與分離隔板間距為32 cm時,干選效果相對較好。
2.2.3 篩下產品粗粒干選試驗
2.2.3.1 12 mm篩下—粗粒干選皮帶速度試驗
試驗設備為試驗室型φ500 mm×545 mm可調磁場強度電磁干選機,磁場強度選擇159 kA/m,確定筒體中心與分離隔板間距為32 cm,進行皮帶速度試驗。試驗結果見表8。

表8 皮帶速度試驗結果
由表8可知,隨著給礦皮帶帶速的提高,精礦全鐵品位和磁性鐵品位提高,全鐵回收率和磁性鐵回收率下降,拋廢產率提高;通過分析,在皮帶速度為0.90 m/s時,能獲得較好的技術指標,此時拋廢產率為22.83%,磁性鐵損失率為1.73%,干選精礦全鐵及磁性鐵品位較給礦分別提高了1.79、1.88個百分點。
2.2.3.2 12mm篩下—粗粒干選筒體中心與分離隔板間距試驗
試驗設備為試驗室型φ500 mm×545 mm可調磁場強度電磁干選機,磁場強度選擇159 kA/m,確定皮帶速度為0.90 m/s,進行筒體中心與分離隔板間距試驗,試驗結果見表9。

表9 筒體中心與分離隔板間距試驗結果
由表9可知,隨著筒體中心與分離隔板間距加大,精礦全鐵品位和磁性鐵品位降低,全鐵回收率和磁性鐵回收率提高,拋廢產率減小;綜合考慮,在筒體中心與分離隔板間距為32cm時能獲得較好的技術指標。
2.3 破碎—干選流程試驗
大塊干選—12 mm篩分—篩下粗粒干選、篩上破碎(至-12 mm)—粗粒干選數質量流程見圖1。
由圖1可見,大塊干選粗精礦經12 mm篩篩分,篩下產品全鐵品位和磁性鐵品位低于原礦,對其進行粗粒干選拋廢很有必要;原礦經大塊(60~0 mm)干選—篩分—篩下粗粒干選拋廢、篩上破碎—粗粒干選拋廢的破碎干選工藝流程,可獲得干式預選精礦全鐵品位為24.86%、磁性鐵品位為13.83%,全鐵回收率為70.22%、磁性鐵回收率為96.31%的選別指標,恢復了礦石地質品位,并大大降低了入磨礦量,有利于節能降耗。

圖1 大塊干選—12 mm篩分—篩下粗粒干選、篩上破碎(至-12 mm)—粗粒干選數質量流程
(1)某貧鐵礦干選廠粗粒干選試驗結果表明,篩下產品再進行粗粒干選是很有必要的。
(2)該貧鐵礦石采用兩段干選流程是適宜的,在最終粒度為12~0 mm時,可拋出產率為43.80%、全鐵品位為13.53%、磁性鐵品位為0.68%的廢石;磁性鐵損失率為3.69%,干選精礦全鐵及磁性鐵品位較之原礦分別提高了4.96、5.76個百分點。大塊(60~0 mm)干選拋廢拋除產率為45%的大塊廢石時,拋廢產率同采用兩段干選拋廢相當,雖然干選精礦全鐵品位及磁性鐵品位較之原礦分別提高了4.39、5.04個百分點,也與兩段干選相當,但其磁性鐵損失率達到9.19%,而兩段干選磁性鐵損失率為3.69%,可見細碎之后,脈石礦物解離情況更好,有利于干選拋廢。
(3)試驗時篩上產品細碎—干選為開路,生產現場需改造細碎為閉路,并控制細碎產品粒度為-12 mm,再進行粗粒干選拋廢,以改善干選指標,并實現“多碎少磨”。
2016-05-04)
胡炳勝(1989—),男,助理工程師,231500 安徽省合肥市廬江縣羅河鎮。