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含氨氮催化劑生產(chǎn)廢水的處理

2014-04-12 01:52:34
化工環(huán)保 2014年2期
關(guān)鍵詞:催化劑生物

陳 昕

(中石化寧波工程有限公司,上海 200030)

煉油催化劑生產(chǎn)廢水具有NH3-N含量高而碳含量低的特點(diǎn),是目前國(guó)內(nèi)外污水處理方面公認(rèn)的難題。煉油催化劑(催化裂化、催化重整和加氫精制等裝置使用)的生產(chǎn)過(guò)程中多處用到銨鹽和氨水,生產(chǎn)廢水中NH3-N含量極高,且廢水pH變化幅度大,而有機(jī)物含量卻很低,接近于零。以某企業(yè)煉油催化劑生產(chǎn)廢水為例,廢水pH在2.0~12.5之間大幅變化,ρ(NH3-N)在130~2 000 mg/L之間波動(dòng),平均值為770 mg/L[1]。

目前,處理高濃度NH3-N廢水的方法主要有物化法和生物法[2]。常用的物化法有吹脫法、折點(diǎn)氯化法、化學(xué)沉淀法、化學(xué)氧化法等[3],這些方法運(yùn)行成本高,易產(chǎn)生二次污染。生物法主要包括活性污泥法、厭氧生物處理法、強(qiáng)氧化好氧生物處理法等。常規(guī)生物法處理高濃度NH3-N廢水有很大困難:一方面,為了降低負(fù)荷沖擊,使微生物正常生長(zhǎng),必須增大回流比來(lái)稀釋原廢水;另一方面,不僅硝化過(guò)程需要大量的氧氣,而且反硝化過(guò)程需要大量的碳源,一般認(rèn)為COD與ρ(NH3-N)之比至少應(yīng)為9,因此對(duì)于催化劑生產(chǎn)廢水的生物脫氮處理,就必須增加較多的外加碳源[4]。隨著人們對(duì)生物脫氮過(guò)程認(rèn)識(shí)的深入,出現(xiàn)了一些新的生物脫氮理論和技術(shù),目前研究的重點(diǎn)主要是同時(shí)硝化-反硝化、短程硝化-反硝化、厭氧氨氧化以及曝氣生物濾池技術(shù)等。

本工作采用加入淀粉的短程硝化-反硝化一體化生物反應(yīng)脫氮技術(shù)(簡(jiǎn)稱為短程硝化-反硝化技術(shù)),對(duì)低碳源含NH3-N催化劑生產(chǎn)廢水的去除進(jìn)行了中試研究,確定了HRT、淀粉加入量和系統(tǒng)最大沖擊負(fù)荷,選擇了最佳的運(yùn)行方式及最低運(yùn)行成本的相關(guān)條件,最終建成工業(yè)化裝置,并通過(guò)工業(yè)化裝置的實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行了驗(yàn)證。

1 試驗(yàn)部分

1.1 試驗(yàn)原理

生物脫氮是指含氮有機(jī)物在生化處理過(guò)程中被異氧型微生物氨化菌氧化分解,轉(zhuǎn)化為NH3-N,然后由自養(yǎng)型硝化細(xì)菌將NH3-N轉(zhuǎn)化為再由反硝化細(xì)菌將N還原成N2從水中逸出,從而完成脫氮的目的。生物脫氮過(guò)程的示意圖見(jiàn)圖1[5]。

圖1 生物脫氮過(guò)程的示意圖

與傳統(tǒng)的生物脫氮技術(shù)相比,短程硝化-反硝化技術(shù)有著較大的優(yōu)越性[7]:1)從亞硝酸菌的生物氧化反應(yīng)可看出,將硝化過(guò)程控制在階段可節(jié)省25%的耗氧量;2)從反硝化角度出發(fā),比節(jié)省約40%的碳源;3)由于亞硝酸細(xì)菌的世代周期比硝酸細(xì)菌的世代周期短,泥齡也短,故將硝化過(guò)程控制在階段可以保持更高的微生物濃度和硝化反應(yīng)速率,縮短硝化反應(yīng)時(shí)間,從而可節(jié)省30%~40%的反應(yīng)器容積,有效降低基建投資;4)可降低剩余污泥的排放量。

1.2 材料和儀器

廢水:某企業(yè)煉油催化劑生產(chǎn)廢水。廢水的水質(zhì)見(jiàn)表1。根據(jù)中試裝置大小和水質(zhì)情況,試驗(yàn)處理水量按2.0 m3/h考慮,ρ(NH3-N)控制在200 mg/L。中試裝置進(jìn)水:用生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程的中間池高NH3-N污水(ρ(NH3-N)=4 000~7 000 mg/L)和污水處理廠總排水口低NH3-N污水(ρ(NH3-N)=50 mg/L)進(jìn)行配制,配制的體積比為1∶20,補(bǔ)充碳源為淀粉。中試裝置的進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表2。

活性污泥:某城市城區(qū)生活污水處理場(chǎng)。

表1 廢水的水質(zhì) mg/L

表2 中試裝置的進(jìn)水水質(zhì)

S-II型DO儀:瑞士Zullig公司;P33型在線pH計(jì):美國(guó)HACH公司;H250/RR1/M9/AIR型風(fēng)量計(jì)、H250/RR1/M9型水量計(jì):上海康楚機(jī)電設(shè)備有限公司;WN-218型MLSS計(jì):上海博取儀器有限公司。

1.3 中試裝置

中試裝置采用可移動(dòng)式一體化生物反應(yīng)器(鋼制內(nèi)襯涂防腐材料)及配套的曝氣鼓風(fēng)機(jī)、在線監(jiān)測(cè)儀表等。中試裝置的參數(shù)見(jiàn)表3。

表3 中試裝置的參數(shù)

1.4 工藝流程

中試裝置的工藝流程見(jiàn)圖2,通過(guò)中試建立的工業(yè)化裝置的工藝流程見(jiàn)圖3。污水經(jīng)泵由均質(zhì)罐送至短程硝化-反硝化曝氣池進(jìn)水端,與回流液混合均勻后,進(jìn)入曝氣區(qū)進(jìn)行生物降解處理,然后在斜管沉淀區(qū)進(jìn)行泥水分離,污泥從斜管沉淀器底部經(jīng)過(guò)空氣提升器回流到曝氣區(qū),清水由上部的集水管收集后排出,剩余污泥經(jīng)污泥閥排出。

圖2 中試裝置的工藝流程

圖3 工業(yè)化裝置的工藝流程

1.5 中試方法

保持反應(yīng)池內(nèi)水溫在25~35 ℃范圍內(nèi)。保持水中具有一定的堿度。一般情況下,水中剩余堿度達(dá)到100 mg/L(以CaCO3計(jì))時(shí),即可保持pH>7.2。因此,在試驗(yàn)中加入NaOH或碳酸鈉使pH維持在7.5~8.0之間。

為了維持短程硝化-反硝化池的MLSS,試驗(yàn)中定期檢測(cè)MLSS和污泥沉降比(SV,30 min),根據(jù)測(cè)定結(jié)果確定排泥量,以保證工藝的正常運(yùn)行。

維持低DO,以保證系統(tǒng)較高的亞硝化率。長(zhǎng)時(shí)間維持低DO,硝酸菌在體系中所占比率逐漸降低,最后實(shí)現(xiàn)完全抑制或淘洗。因此,DO是本試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)短程硝化-反硝化反應(yīng)的主要影響因素。試驗(yàn)中通過(guò)DO在線監(jiān)測(cè)儀自控回路,控制鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng)量從而實(shí)現(xiàn)對(duì)DO的控制。DO控制在0.3~0.5 mg/L左右。

試驗(yàn)從2011年4月初起,至2011年7月初結(jié)束,為期3個(gè)月。試驗(yàn)大體分為3個(gè)階段:

1)活性污泥的馴化培養(yǎng)階段。試驗(yàn)裝置于4月8號(hào)進(jìn)泥,開(kāi)始活性污泥的馴化培養(yǎng)。培養(yǎng)期間一直采用低NH3-N污水(ρ(NH3-N)=40~50 mg/L),自5月4號(hào)開(kāi)始進(jìn)高NH3-N污水(ρ(NH3-N)=200~300 mg/L),初始進(jìn)水量為0.8 m3/h,然后逐漸增加進(jìn)水量,至5月13日進(jìn)水量升至2.4 m3/h,達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷。其間,出水ρ(NH3-N)一直維持在5 mg/L以下,順利完成了活性污泥的馴化培養(yǎng),試驗(yàn)成功啟動(dòng)。

2)DO在線監(jiān)測(cè)儀故障解決階段。5月14日DO在線監(jiān)測(cè)儀出現(xiàn)故障,反應(yīng)池中DO不能達(dá)到設(shè)定條件,其后10 d NH3-N處理效果一直不穩(wěn)定。

3)裝置運(yùn)行的穩(wěn)定階段。5月24日開(kāi)始,反應(yīng)池中DO重新恢復(fù)到合理范圍之內(nèi),進(jìn)水負(fù)荷提高至DO在線監(jiān)測(cè)儀故障前的水平。在出水ρ(NH3-N)穩(wěn)定保持在小于15 mg/L的條件下,穩(wěn)定運(yùn)行,直至氣溫增加,反應(yīng)器中溫度超出35 ℃,試驗(yàn)終止。

1.6 分析方法

按照文獻(xiàn)[8]所述的方法,測(cè)定COD、ρ(NH3-N)、MLSS(中試裝置)、SV、SS。采用在線儀表測(cè)定pH、MLSS(工業(yè)裝置)、水溫、DO、水量、風(fēng)量。

2 結(jié)果與討論

2.1 中試裝置的NH3-N去除效果

中試裝置在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后的NH3-N去除效果見(jiàn)圖4和圖5。由圖4和圖5可見(jiàn),短程硝化-反硝化技術(shù)具有較好的NH3-N去除效果,在試驗(yàn)的第三階段,進(jìn)水ρ(NH3-N)為150~250 mg/L,平均值為213 mg/L,出水ρ(NH3-N)基本控制在5 mg/L以下,平均值為2 mg/L,出水NH3-N去除率大于97%,大多穩(wěn)定在98%以上。

在系統(tǒng)活性污泥馴化培養(yǎng)穩(wěn)定后,經(jīng)受住了多次高NH3-N負(fù)荷的沖擊,如在試驗(yàn)的第二階段5月6~9日和第三階段6月1日、2日等,進(jìn)水ρ(NH3-N)均高達(dá)250 mg/L以上,5月7日的進(jìn)水ρ(NH3-N)更是高達(dá)356 mg/L,但出水ρ(NH3-N)仍小于5 mg/L,說(shuō)明該體系具有很好的抗沖擊負(fù)荷的能力。

圖4 中試裝置的進(jìn)出水ρ(NH3-N)● 進(jìn)水ρ(NH3-N);■ 出水ρ(NH3-N)

圖5 中試裝置的NH3-N去除率

2.2 運(yùn)行條件的分析結(jié)果

1)DO。從中試過(guò)程來(lái)看,當(dāng)DO控制在0.5 mg/L左右時(shí),出水效果很好且能滿足處理要求;但當(dāng)DO無(wú)法控制時(shí),結(jié)果出現(xiàn)反復(fù)。因此,DO的控制非常重要。

2)反應(yīng)池的pH。試驗(yàn)初期采用碳酸鈉調(diào)節(jié)pH,從運(yùn)行效果看可保證pH的相對(duì)穩(wěn)定且效果較好;但需要碳酸鈉的加入量很大,處理1 m3廢水約消耗碳酸鈉3.33 kg,運(yùn)行成本較高。后改用48%(w)的NaOH堿液和碳酸鈉共同調(diào)節(jié)pH,即可保證pH的相對(duì)穩(wěn)定,又可降低運(yùn)行成本。

3)外加碳源。由于催化劑生產(chǎn)過(guò)程的NH3-N廢水COD較低,需外加碳源。當(dāng)周圍環(huán)境沒(méi)有可利用的補(bǔ)充碳源時(shí),甲醇、乙醇是最理想的補(bǔ)充碳源,但成本高、毒性高,且運(yùn)輸困難。試驗(yàn)采用淀粉作為外加碳源,并確定了淀粉的加入量。

在進(jìn)水量為2.0 m3/h、ρ(NH3-N)=200 mg/L的條件下,逐漸降低淀粉的加入量,在保證反硝化反應(yīng)有充足的碳源、出水COD控制在60 mg/L以下的前提下,出水滿足GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》[9]中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。試驗(yàn)中處理1 m3廢水約消耗淀粉0.25 kg,COD與ρ(NH3-N)之比在2.41~3.06之間,低于常規(guī)生化法處理高濃度NH3-N廢水的COD與ρ(NH3-N)之比9,與高會(huì)杰等[10]的研究結(jié)果接近。

4)HRT。中試裝置有效容積60 m3,試驗(yàn)證明進(jìn)水的處理量可達(dá)2.2~2.3 m3/h,考慮到工業(yè)應(yīng)用時(shí),HRT應(yīng)有一定的富余,確定短程硝化-反硝化技術(shù)處理煉油催化劑生產(chǎn)NH3-N廢水的HRT為30 h。

2.3 工業(yè)化裝置的運(yùn)行結(jié)果

在中試的基礎(chǔ)上,建成一套以添加淀粉為補(bǔ)充碳源的短程硝化-反硝化技術(shù)用于處理催化劑廠經(jīng)預(yù)處理后的綜合廢水,設(shè)計(jì)處理量為420.0 m3/h,控制進(jìn)水ρ(NH3-N)≤250 mg/L,要求出水ρ(NH3-N)≤15 mg/L,COD≤80 mg/L,低于GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.3.1 運(yùn)行情況

工業(yè)化裝置的進(jìn)水量2 700 m3/d,COD=90~100 mg/L,ρ(NH3-N)=120~140 mg/L,平均溫度48.4℃,經(jīng)冷卻塔冷卻后平均水溫29.5 ℃,滿足微生物生長(zhǎng)條件(25~35 ℃),正常運(yùn)行時(shí)風(fēng)量2 800~3 200 Nm3/h,反應(yīng)池出水pH為7.5~8.0。DO控制在0.5 mg/L左右。

以2012年8月至2013年4月間的運(yùn)行數(shù)據(jù)為例,工業(yè)裝置的NH3-N和COD處理效果分別見(jiàn)圖6和圖7。由圖6可見(jiàn),進(jìn)水ρ(NH3-N)在72~141 mg/L之間,出水ρ(NH3-N)除2012年8月的數(shù)據(jù)超過(guò)15 mg/L外,其他數(shù)值均小于10 mg/L,達(dá)到了預(yù)期的處理效果。由圖7可見(jiàn),進(jìn)水COD在319~640 mg/L之間,進(jìn)水COD的主要來(lái)源為外加碳源(淀粉),在2012年8月和9月間(運(yùn)行時(shí)間1~2個(gè)月),出水COD均超過(guò)100 mg/L。為了降低COD的容積負(fù)荷,減小COD與ρ(NH3-N)之比,從10月開(kāi)始,逐步降低淀粉的加入量,由1 440 kg/d降至1 200 kg/d左右,使出水COD降至100 mg/L左右。2013年1月至4月(運(yùn)行時(shí)間6~9個(gè)月),出水COD穩(wěn)定在70 mg/L左右,MLSS控制在6 000~8 000 mg/L左右,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求(COD≤80 mg/L,ρ(NH3-N)≤15 mg/L),此時(shí)的COD與ρ(NH3-N)之比為2.87,接近中試值。生化裝置在2013年1~4月間運(yùn)行趨于穩(wěn)定,出水ρ(NH3-N)和COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

圖6 工業(yè)裝置的NH3-N處理效果● 進(jìn)水ρ(NH3-N);■ 出水ρ(NH3-N)

圖7 工業(yè)裝置的COD處理效果● 進(jìn)水COD;■ 出水COD

2.3.2 運(yùn)行費(fèi)用

馮義彪[2]研究了各種脫氮方法處理1 kg NH3-N(ρ(NH3-N)分別為500,10 000 mg/L)的運(yùn)行費(fèi)用和應(yīng)用情況:蒸汽汽提法分別為20 元和1元,適用于高濃度的廢水處理,可處理回收氨;空氣吹脫法分別為3 元和2 元,適用于中高濃度的廢水處理,并造成二次污染;折點(diǎn)加氯法均為20元,適用于高濃度的廢水處理,工藝簡(jiǎn)單、占地小、運(yùn)行成本高;磷酸銨鎂沉淀法均為18 元,適用于高濃度的廢水處理,占地小、運(yùn)行成本高。

本裝置的運(yùn)行費(fèi)用以NH3-N計(jì)為2.3 元/kg、以廢水計(jì)為4.6 元/t,適用于中低濃度(ρ(NH3-N)<300 mg/L)的廢水處理,運(yùn)行成本低,經(jīng)濟(jì)可行。在使用新型高效曝氣軟管、控制較低的DO的條件下,采用短程硝化-反硝化技術(shù),可縮短工藝流程,且剩余污泥產(chǎn)率低,這些優(yōu)勢(shì)均可使運(yùn)行費(fèi)用及能源消耗大幅降低。

3 結(jié)論

a)中試和工業(yè)化裝置驗(yàn)證結(jié)果表明,短程硝化-反硝化技術(shù)具有較好的處理效果,在DO控制在0.5 mg/L左右、處理1 m3廢水約消耗淀粉0.25 kg、HRT=30 h的條件下,出水COD<100 mg/L,出水ρ(NH3-N)<10 mg/L,達(dá)到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,NH3-N去除率大于97%,且具有較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷的能力。

b)工業(yè)化裝置的運(yùn)行費(fèi)用以NH3-N計(jì)為2.3 元/kg、以廢水計(jì)為4.6 元/t,適用于中低濃度(ρ(NH3-N)<300 mg/L)的廢水處理,運(yùn)行成本低,經(jīng)濟(jì)可行。

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